• 中国科技核心期刊
  • 中国科技论文统计源期刊
  • 中国学术期刊评价数据库来源期刊
  • 世界期刊影响力指数(WJCI)报告
    (2020-2024科技版)收录期刊
  • SCOPUS, DOAJ, EBSCO, Georef,
    JST, CA数据库收录期刊

湿法炼锌系统中氯的脱除实验

徐东霞, 潘威, 张世强, 李杨

徐东霞, 潘威, 张世强, 李杨. 湿法炼锌系统中氯的脱除实验[J]. 矿产综合利用, 2023, 44(6): 184-186, 201. DOI: 10.3969/j.issn.1000-6532.2023.06.028
引用本文: 徐东霞, 潘威, 张世强, 李杨. 湿法炼锌系统中氯的脱除实验[J]. 矿产综合利用, 2023, 44(6): 184-186, 201. DOI: 10.3969/j.issn.1000-6532.2023.06.028
Xu Dongxia, Pan Wei, Zhang Shiqiang, Li Yang. Experimental Removal of Chlorine from Hydro-Zinc Smelting System[J]. Multipurpose Utilization of Mineral Resources, 2023, 44(6): 184-186, 201. DOI: 10.3969/j.issn.1000-6532.2023.06.028
Citation: Xu Dongxia, Pan Wei, Zhang Shiqiang, Li Yang. Experimental Removal of Chlorine from Hydro-Zinc Smelting System[J]. Multipurpose Utilization of Mineral Resources, 2023, 44(6): 184-186, 201. DOI: 10.3969/j.issn.1000-6532.2023.06.028

湿法炼锌系统中氯的脱除实验

详细信息
    作者简介:

    徐东霞(1976-),女,工程师,主要研究方向为炼油工艺技术

  • 中图分类号: TD982; TF813

Experimental Removal of Chlorine from Hydro-Zinc Smelting System

  • 摘要: 这是一篇冶金工程领域的论文。在湿法炼锌系统中,氯离子的大量存在严重制约着生产的正常进行。本文对新型X药剂进行除氯实验研究,采用生产现场中上清为实验除氯对象,探究X药剂加入量、中上清温度、pH值、反应时间以及杂质F,Mg2+对除氯率的影响。实验结果表明:X药剂加入量为8倍、反应时间为60 min、反应温度为60 ℃、pH值<5.5时,X药剂具有相对较高的除氯率,约为85%;其中杂质离子F对除氯率无明显影响;当Mg2+浓度超过16 g/L时,X药剂的除氯率略有下降。
    Abstract: This is an essay in the field of metallurgical engineering. In the hydro-zinc smelting system, the large amount of chloride ions seriously restricts the normal production. In this essay, a new type of X agent is used for the dechlorination test. Neutral leaching solution was used as the research object to explore the influence of X agent addition, neutral leaching solution temperature, pH value, reaction time, and impurities F and Mg2+ on the chlorine removal rate. The test results show that when the dosage of X agent is 8 times, the reaction time is 60 min, the reaction temperature is 60 ℃, and the pH value is less than 5.5, X agent has the relatively highest rate of chlorine removal, about 85%; among them, F no obvious effect on the chlorine removal rate; when the Mg2+ concentration exceeds 16 g/L, the chlorine removal rate of the X agent drops slightly.
  • 我国是世界上最大的锌生产国,其产量多年居世界第一。炼锌方法可分为火法和湿法两大类。自20世纪80年代以来,世界上85%以上的锌产量是由湿法炼锌生产的[1-2]。在湿法炼锌过程中,由于原料的成分越来越复杂,电解系统中会富集大量的氯离子,从而使氯离子超标。氯离子的存在会加重机械设备、管道的腐蚀[3-4],其中电解液中氯离子含量过高时会破坏阳极板表面的氧化铅保护膜,降低阳极板的使用寿命,同时会使阴极锌中的铅含量超标,降低锌锭品级率[5-6]。因此,脱除湿法系统中过量的氯离子对稳定电解系统、提高锌锭品级率具有极其重要的意义。为了保障湿法系统的稳定运行,在电解系统中,氯离子的含量一般需要控制在200 mg/L以下[5]。在湿法炼锌行业中,系统中氯离子的去除方法主要可以分为两大类,即沉淀法和离子交换法。其中沉淀法主要有氯化亚铜沉淀法、氯化银沉淀法、胶质絮凝剂法等。目前国内相对比较成熟的方法是氯化亚铜沉淀法,因为除氯剂铜渣是湿法炼锌的中间产品。上述除氯方法大多存在除氯效率低、成本高、渣量大、锌损高等问题[7]。本文采用一种新型合成除氯药剂,研究该药剂对湿法炼锌生产现场某原液中氯的脱除效果。

    实验所用除氯剂为自制,原液取至某锌冶炼厂含氯超标中上清(主要成分为ZnSO4溶液),硫酸、NaOH、硫酸镁、氟化钠为分析纯。实验所用仪器有S312-90型精准恒速搅拌器,PHS-3C型台式pH分析仪,DZKW-D-1型恒温水浴锅,SHZ-D(III)型真空抽滤机,JJ124BC型电子分析天平。

    新型除氯剂(以下命名为X药剂)与中上清中的氯离子发生化学反应生成难溶性沉淀,主要化学反应可以表示为:

    $$ {\text{R}} - {\text{X}} + {\text{C}}{{\text{l}}^{^{\text{\_}}}}\xrightarrow{{{{\text{H}}^ + }}}{\text{R}} - {\text{XCl}} \downarrow $$

    在反应中,X药剂和Cl形成难溶性沉淀后过滤除去,其中X药剂溶解性较好,粉末状药剂搅拌后即可在中上清溶液中相对分散溶解。

    在实验过程中,取一定量的中上清,水浴加热到一定温度后向溶液中加入相对氯离子质量一定倍数的X药剂,搅拌反应一定时间后真空过滤,送化验室检测滤液中Cl含量,并计算除氯率,计算公式如下:

    $$ W = \left( {1 - \frac{{{C_1}}}{{{C_0}}}} \right) \times 100{\text{% }} $$

    式中,C0是中上清原液Cl浓度,mg/L;C1是滤液中Cl浓度,mg/L;W表示除氯率。

    为了进一步研究X药剂的除氯性能,通过条件实验研究反应温度、pH值、反应时间、X药剂加入量对其除氯率的影响。

    实验样为现场含氯超标的中上清溶液(Cl含量为455 mg/L)500 mL,pH值为5.0,水浴加热到70 ℃,加入相对于溶液中Cl总量一定倍数的X药剂,反应时间为60 min,反应结束后真空抽滤,化验滤液中Cl浓度,实验结果见表1

    表  1  X药剂加入量对除氯率的影响
    Table  1.  Effect of the amount of X agent added on the chlorine removal rate
    X药剂加入倍数滤液中Cl浓度/(mg/L)除氯率/%
    4258.3041.23
    6116.1674.47
    868.7384.89
    1065.2985.65
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    表2实验结果表明,随着X药剂加入量的增大,除氯率逐渐提高,当X药剂加入倍数大于8倍时,除氯率变化不明显,这主要是由于中上清中的Cl浓度已经很低,化学反应成为动力学的主要限制因素。因此选择X药剂8倍的加入量为较佳值。

    表  2  不同反应时间对除氯率的影响
    Table  2.  Effect of different reaction time on the chlorine removal rate
    反应时间/min滤液中Cl浓度/(mg/L)除氯率/%
    40206.4354.63
    50121.7173.25
    6070.4384.52
    8074.8983.28
    10077.8582.89
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    取现场含氯超标的中上清溶液(Cl含量为455 mg/L)500 mL ,pH值为5.0,水浴加热到70 ℃,加入相对于溶液中Cl总量8倍数的X药剂,改变反应时间,研究不同反应时间对除氯率的影响,实验结果见表2

    表2实验结果表明,随着反应时间的延长,除氯率逐渐提高,当反应时间超过60 min时,除氯率略有降低。这可能是由于生成的沉淀发生少量溶解,化学反应重新建立动态平衡。因此反应时间60 min为宜。

    取现场含氯超标的中上清溶液(Cl含量为455 mg/L)500 mL,水浴加热到70 ℃,加入相对于溶液中Cl总量8倍数的X药剂,反应时间设定为60 min,用硫酸和NaOH调节pH值,研究不同pH值对除氯率的影响,实验结果见表3

    表  3  不同pH值对除氯率的影响
    Table  3.  Effect of different pH value on the chlorine removal rate
    pH值滤液中Cl浓度/(mg/L)除氯率/%
    3.570.2584.56
    470.8484.43
    4.571.0384.39
    569.9384.63
    5.576.3983.21
    6122.1773.15
    6.5185.5059.23
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    表3实验结果表明,在溶液pH值为3.5~5.5之间时,pH值对除氯率几乎无明显影响,溶液接近中性时,除氯率急剧降低。影响趋势说明X药剂与Cl反应需要控制在酸性或弱酸性条件下。在湿法炼锌生产中,为了保证铁的沉降分离,中浸尾槽需要控制pH值在4.8~5.2,中上清的pH值为5.0,因此该X药剂适用于去除中上清中的Cl,且有相对较高的除氯率。

    取现场含氯超标的中上清溶液(Cl含量为455 mg/L)500 mL,加入相对于溶液中Cl总量8倍数的X药剂,反应时间设定为60 min,pH值为5.0,水浴加热到不同温度,研究不同反应温度对除氯率的影响,实验结果见表4

    表  4  不同温度对除氯率的影响
    Table  4.  Effect of different temperatures on the chlorine removal rate
    温度/℃滤液中Cl浓度/(mg/L)除氯率/%
    40256.9843.52
    50147.0667.68
    6068.6184.92
    7068.2085.01
    8069.6684.69
    9090.9580.01
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    表4实验结果表明,在反应温度为40~60 ℃之间时,随着温度增加,除氯率逐渐升高,这主要是由于温度升高,Cl扩散速率加快,强化了反应动力学。而当温度达到90 ℃时,除氯率有所降低,这可能是因为生产的氯化物沉淀在高温下部分发生分解所致。在实际生产中,考虑到能耗成本等方面,温度控制在60 ℃为宜。

    本次实验样中上清主要成分为(Cl:455 mg/L;F:85 mg/L;Zn2+:151 g /L;Mg2+:8.0 g/L)。在实际生产过程中,当原料入炉矿成分较复杂时,系统中Mg2+、F浓度会升高,为了进一步深入研究X药剂的稳定性,本实验通过硫酸镁、氟化钠为调节剂,研究不同浓度Mg2+、F对除氯率的影响。

    取上述中上清溶液500 mL,加入相对于溶液中Cl总量8倍数的X药剂,反应时间设定为60 min,pH值为5.0,水浴加热到60 ℃,用硫酸镁调节溶液中Mg2+浓度,研究不同Mg2+含量对除氯率的影响,实验结果见表5

    表  5  不同Mg2+含量对除氯率的影响
    Table  5.  Effect of different Mg2+ content on the chlorine removal rate
    Mg2+/(g/L)滤液中Cl浓度/(mg/L)除氯率/%
    868.2585.00
    1273.3983.87
    1680.8182.24
    2092.5979.65
    24103.4777.26
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    表5实验结果表明,随着Mg2+浓度的升高,除氯率略有降低,这主要是由于相对较高的Mg2+浓度会对X药剂的溶解有一定的抑制作用,导致除氯率有所降低。在实际生产应用中,尽量控制Mg2+浓度不超过16 g/L。

    取上述中上清溶液500 mL,加入相对于溶液中Cl总量8倍数的X药剂,反应时间设定为60 min,pH值为5.0,水浴加热到60 ℃,控制Mg2+浓度为16 g/L,用NaF调节溶液F浓度,研究不同F含量对除氯率的影响,实验结果见表6

    表  6  不同F含量对除氯率的影响
    Table  6.  Effect of different F content on the chlorine removal rate
    F/(mg/L)滤液中Cl浓度/(mg/L)除氯率/%
    8581.7282.04
    12581.4082.11
    16582.8681.79
    20582.5481.86
    24585.4981.21
    28586.3681.02
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    表6实验结果表明,随着F浓度的升高,对X药剂除氯率影响不明显,X药剂仍然能够保持相对较高的除氯率。在实际生产中,为了不引起阴极锌粘板,电解系统F一般要求小于50 mg/L,因此即使F浓度有相对较大的变化,对X药剂的除氯效果几乎无影响。

    (1)X药剂加入量为8倍、反应时间为60 min、反应温度为60 ℃、pH值<5.5时,X药剂具有相对较高的除氯率,约为85%,其中杂质离子F对除氯率无明显影响;

    (2)当Mg2+浓度超过16 g/L时,X药剂的除氯率略有下降。在湿法炼锌实际生产中,X药剂可以作为传统除氯剂的一个补充,用于稳定湿法系统Cl浓度。

  • 表  1   X药剂加入量对除氯率的影响

    Table  1   Effect of the amount of X agent added on the chlorine removal rate

    X药剂加入倍数滤液中Cl浓度/(mg/L)除氯率/%
    4258.3041.23
    6116.1674.47
    868.7384.89
    1065.2985.65
    下载: 导出CSV

    表  2   不同反应时间对除氯率的影响

    Table  2   Effect of different reaction time on the chlorine removal rate

    反应时间/min滤液中Cl浓度/(mg/L)除氯率/%
    40206.4354.63
    50121.7173.25
    6070.4384.52
    8074.8983.28
    10077.8582.89
    下载: 导出CSV

    表  3   不同pH值对除氯率的影响

    Table  3   Effect of different pH value on the chlorine removal rate

    pH值滤液中Cl浓度/(mg/L)除氯率/%
    3.570.2584.56
    470.8484.43
    4.571.0384.39
    569.9384.63
    5.576.3983.21
    6122.1773.15
    6.5185.5059.23
    下载: 导出CSV

    表  4   不同温度对除氯率的影响

    Table  4   Effect of different temperatures on the chlorine removal rate

    温度/℃滤液中Cl浓度/(mg/L)除氯率/%
    40256.9843.52
    50147.0667.68
    6068.6184.92
    7068.2085.01
    8069.6684.69
    9090.9580.01
    下载: 导出CSV

    表  5   不同Mg2+含量对除氯率的影响

    Table  5   Effect of different Mg2+ content on the chlorine removal rate

    Mg2+/(g/L)滤液中Cl浓度/(mg/L)除氯率/%
    868.2585.00
    1273.3983.87
    1680.8182.24
    2092.5979.65
    24103.4777.26
    下载: 导出CSV

    表  6   不同F含量对除氯率的影响

    Table  6   Effect of different F content on the chlorine removal rate

    F/(mg/L)滤液中Cl浓度/(mg/L)除氯率/%
    8581.7282.04
    12581.4082.11
    16582.8681.79
    20582.5481.86
    24585.4981.21
    28586.3681.02
    下载: 导出CSV
  • [1] 朱军, 李维亮, 刘曼博, 等. 锌湿法冶炼渣的污染物分析及综合利用技术[J]. 矿产综合利用, 2020(4):59-65. ZHU J, LI W L, LIU M B, et al. Pollutant analysis and comprehensive utilization technology of zinchydrometallurgical slag[J]. Multipurpose Utilization of Mineral Resources, 2020(4):59-65. doi: 10.3969/j.issn.1000-6532.2020.04.009

    ZHU J, LI W L, LIU M B, et al. Pollutant analysis and comprehensive utilization technology of zinchydrometallurgical slag[J]. Multipurpose Utilization of Mineral Resources, 2020(4): 59-65. doi: 10.3969/j.issn.1000-6532.2020.04.009

    [2] 申亚芳, 张馨圆, 王乐, 等. 氧化锌矿处理方法现状[J]. 矿产综合利用, 2020(2):23-28. SHEN Y F, ZHANG X Y, WANG L, et al. Preparation of zinc and its compounds from zinc oxide ore[J]. Multipurpose Utilization of Mineral Resources, 2020(2):23-28. doi: 10.3969/j.issn.1000-6532.2020.02.004

    SHEN Y F, ZHANG X Y, WANG L, et al. Preparation of zinc and its compounds from zinc oxide ore[J]. Multipurpose Utilization of Mineral Resources, 2020(2): 23-28. doi: 10.3969/j.issn.1000-6532.2020.02.004

    [3] 杨腾蛟, 孔金换, 张向阳. 湿法炼锌硫酸锌溶液脱除氟氯方法探讨[J]. 有色冶金节能, 2018, 34(1):30-33. YANG T J, KONG J H, ZHANG X Y. Discussion on the method of removing fluorine and chlorine from zinc sulfates olution in zinc refine[J]. Energy Saving of Nonferrous Metallurgy, 2018, 34(1):30-33. doi: 10.3969/j.issn.1008-5122.2018.01.010

    YANG T J, KONG J H, ZHANG X Y. Discussion on the method of removing fluorine and chlorine from zinc sulfates olution in zinc refine[J]. Energy Saving of Nonferrous Metallurgy, 2018, 34(1): 30-33. doi: 10.3969/j.issn.1008-5122.2018.01.010

    [4] 罗贞, 王铧泰, 解万文, 等. 湿法炼锌过程中铜渣除氯实验研究[J]. 中国有色冶金, 2020, 49(2):17-20. LUO Z, WANG H T, XIE W W, et al. Study on the chlorine removal by copper slag in the zinc hydrometallurgy[J]. China Nonferrous Metallurgy, 2020, 49(2):17-20.

    LUO Z, WANG H T, XIE W W, et al. Study on the chlorine removal by copper slag in the zinc hydrometallurgy[J]. China Nonferrous Metallurgy, 2020, 49(2): 17-20.

    [5] 王锦鸿. 湿法系统除氯工艺技术研究及应用[J]. 湖南有色金属, 2013, 29(5):37-40. WANG J H. Dechlorination technology research and application in wet system[J]. Hunan Nonferrous Metals, 2013, 29(5):37-40. doi: 10.3969/j.issn.1003-5540.2013.05.012

    WANG J H. Dechlorination technology research and application in wet system[J]. Hunan Nonferrous Metals, 2013, 29(5): 37-40. doi: 10.3969/j.issn.1003-5540.2013.05.012

    [6] 郑莉莉. 脱氯技术在湿法炼锌流程的研究和应用[J]. 世界有色金属, 2017(16): 23-24.

    ZHENG L L. Research and application of dechlorination technology in the process of hydrometallurgical zinc smelting[J]. World Nonferrous Metals, 2017(16): 23-24.

    [7] 郭亚丹, 喻文超, 陈锦全, 等. 电催化氧化法处理湿法炼锌污酸废水中的氯[J]. 有色金属(冶炼部分), 2017(12):57-62. GUO Y D, YU W C, CHEN J Q, et al. Treatment of chlorine in sewage acid wastewater from hydro-zinc smelting by electrocatalytic oxidation[J]. Non-ferrous Metals (Extractive Metallurgy), 2017(12):57-62.

    GUO Y D, YU W C, CHEN J Q, et al. Treatment of chlorine in sewage acid wastewater from hydro-zinc smelting by electrocatalytic oxidation[J]. Non-ferrous Metals (Extractive Metallurgy), 2017(12): 57- 62.

  • 期刊类型引用(1)

    1. 李晓恒,陈俊华,田静,冀圆圆,高强文,彭国敏,郭引刚. 贵金属精炼高浓度含氯废水处理工艺研究. 绿色矿冶. 2024(06): 48-52 . 百度学术

    其他类型引用(0)

表(6)
计量
  • 文章访问数:  81
  • HTML全文浏览量:  18
  • PDF下载量:  22
  • 被引次数: 1
出版历程
  • 收稿日期:  2021-04-09
  • 网络出版日期:  2023-12-15
  • 刊出日期:  2023-12-15

目录

/

返回文章
返回