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金川硫化铜镍矿选矿工艺改造实践

丁良忠, 代宗, 贺志青

丁良忠, 代宗, 贺志青. 金川硫化铜镍矿选矿工艺改造实践[J]. 矿产综合利用, 2022, (1): 193-198.
引用本文: 丁良忠, 代宗, 贺志青. 金川硫化铜镍矿选矿工艺改造实践[J]. 矿产综合利用, 2022, (1): 193-198.
Ding Liangzhong, Dai Zong, He Zhiqing. Technical Transformation and Productive Practice of Mineral Processing Flowsheet about Jinchuan Copper-Nickel Sulfide Ore[J]. Multipurpose Utilization of Mineral Resources, 2022, (1): 193-198.
Citation: Ding Liangzhong, Dai Zong, He Zhiqing. Technical Transformation and Productive Practice of Mineral Processing Flowsheet about Jinchuan Copper-Nickel Sulfide Ore[J]. Multipurpose Utilization of Mineral Resources, 2022, (1): 193-198.

金川硫化铜镍矿选矿工艺改造实践

详细信息
    作者简介:

    丁良忠(1984-),男,工程师,主要研究方向为铜镍矿选矿

  • 中图分类号: TD952

Technical Transformation and Productive Practice of Mineral Processing Flowsheet about Jinchuan Copper-Nickel Sulfide Ore

  • 摘要: 金川某矿区硫化铜镍矿中氧化镁含量高,主要以蛇纹石为主。生产实践表明,在现有的工艺流程下,精矿氧化镁含量波动大,超标严重,尾矿金属品位高、损失大,严重影响选矿厂的经济效益。为提高生产指标,在流程考察基础上对现有的工艺流程进行技术改造。改造后生产结果表明,高精氧化镁含量小于6.8%,镍回收率提高至87%以上,铜回收率提高至79%左右,精矿品质和金属回收率都有较大提高,给选矿厂带来良好的经济效益。
    Abstract: Content of MgO in Jinchuan copper-nickel sulfide ore is high, mainly serpentine. The production quota show that the content of MgO was fluctuates greatly in concentrate and exceeds the standard seriously, and the metal grade is high in tailings and the metal loss is large under the current technological process, which seriously affects the economic benefits of the concentrator. In order to improve the production target, the existing process flow was reformed on the basis of process investigation. The production results show that the content of MgO in high grade concentrate is less than 6.8%, the nickel recovery rate is increased to more than 87%, and the copper recovery rate is increased to about 79% after technical transformation. The concentrate quality and metal recovery rate are greatly improved, which brings good economic benefits to the concentrator.
  • 镍和铜金属被广泛的应用于各个行业中,尤其在全球气候变暖的环境下,国内外都在推动清洁能源使用,而镍和铜是三元电池和新能源汽车所必需的金属,可以预见未来对镍和铜需求会更大[1-2]。我国镍矿石以硫化镍矿石为主,金川硫化铜镍矿是国内最大的硫化铜镍矿床[3]。随着金川公司的发展,选矿厂现矿石年处理量已经步入1000万t,为降低成本、提高生产指标,近年来选矿厂采取了一系列的措施,并取得了良好的效果[4-7]。但由于原矿性质复杂、氧化镁含量高等原因,选矿厂某系统现有的工艺流程已不能保证精矿质量和回收率。因此,工艺技术改造迫在眉睫。

    该系统处理的硫化铜镍矿由两部分组成,一部分金属品位较高,另一部分金属品位较低。两部分中的镍矿物主要以镍黄铁矿、紫硫镍矿为主,铜矿物主要以黄铜矿、方黄铜为主。其他金属矿物主要包括黄铁矿、磁黄铁矿、磁铁矿和菱铁矿等。非金属矿物主要为蛇纹石、橄榄石、绿泥石、角闪石及古铜辉石等。低品位矿石多组分分析结果见表1,矿石中镍和铜的物相见表23;高品位矿石多组分分析结果见表4,矿石中镍和铜的物相见表56

    表  1  低品位矿石多组分分析结果/%
    Table  1.  Multi component analysis results of low grade ore
    NiCuCoFeMnTiCrSiO2
    0.820.630.02511.290.0870.160.2234.51
    Al2O3CaOMgOCSNa2OP/
    5.235.6621.950.994.060.750.022/
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    表  2  低品位矿石镍化学物相
    Table  2.  Chemical phases of nickel in low grade ores
    物相氧化镍硫化镍其他镍总镍
    含量/%0.0010.790.0340.825
    占有率/%0.1295.764.12100.00
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    表  3  低品位矿石铜化学物相
    Table  3.  Chemical phases of copper in low grade ores
    物相氧化铜墨铜矿硫化铜其他铜总铜
    含量/%0.0010.0270.5930.0110.632
    占有率/%0.164.2793.831.74100.00
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    表  4  高品位矿石多组分分析结果/%
    Table  4.  Multi component analysis results of high grade ore
    NiCuCoFeMnTiCrSiO2
    1.471.260.02414.230.10.130.2629.72
    Al2O3CaOMgOCSNa2OP/
    3.002.8125.780.935.480.160.047/
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    表  5  高品位矿石镍化学物相
    Table  5.  Chemical phases of nickel in high grade ores
    物相氧化镍硫化镍其他镍总镍
    含量/%0.0031.460.0161.479
    占有率/%0.2098.721.08100.00
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    表  6  高品位矿石铜化学物相
    Table  6.  Chemical phases of copper in high grade ores
    物相氧化铜墨铜矿硫化铜其他铜总铜
    含量/%0.0030.171.090.0021.265
    占有率/%0.2413.4486.170.16100.00
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    根据以上原矿性质分析可知,该铜镍矿为硫化铜镍矿,且高品位矿石中墨铜矿含量较高,对铜的回收不利。

    该矿石处理方式为两段磨浮流程,矿石一段磨矿后经一粗两精获得高品位精矿,粗选尾矿与一段一次精选尾矿进行二段磨矿,经一粗三精两扫获得低品位精矿和最终尾矿。采用阶磨阶选可以减少矿石过粉碎,有效地降低精矿中的杂质含量,提升精矿品质。其工艺流程和药剂制度见图1。生产实践表明,在图1所示工艺流程和药剂制度下,二段二次精选作业长期冒矿,浮选系统不稳定。2020年2~5月生产指标见表7

    图  1  改造前工艺流程
    Figure  1.  Technological process before transformation
    表  7  工艺改造前生产指标
    Table  7.  Production index before process transformation
    时间高精低精尾矿回收率/%
    镍品位/%铜品位/%氧化镁/%镍品位/%铜品位/%镍品位/%铜品位/%
    二月7.115.787.643.922.330.210.3384.4372.12
    三月6.564.999.934.323.280.190.2885.775.3
    四月6.355.499.34.182.060.190.2586.1179.18
    五月7.666.097.75.212.170.20.3483.8368.55
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    表7可知,系统存在问题为:①高精中氧化镁含量高于7%,高于冶炼要求的6.8%,导致精矿品质低,不能满足冶炼需求;②尾矿中金属品位高,金属回收率低。以上两个问题,严重影响选厂经济效益。因此,进行指标优化迫在眉睫。

    为了查明原因、解决问题,主要从抑制剂和工艺流程两方面进行了考察,但抑制剂的小型实验室试验没能取得理想指标。因此进行了工艺流程考察,以期提高精矿品质和回收率。

    针对高精氧化镁严重超标问题,对一段二次精选作业进行取样分析。一段二次精选配置7台浮选机,对每台浮选机泡沫逐台取样,分析每台浮选机精矿的金属品位和氧化镁含量,完成局部流程考察。取样工作进行三天,取样三次,分析结果见表8

    表8可知,一段二次精选后三台浮选机产出精矿氧化镁含量高,基本都超过6.8%,甚至第二次取样分析最后一台浮选机产出精矿氧化镁含量达到了20.22%。这表明最后三台浮选机产出精矿是导致高精氧化镁含量的重要原因。

    表  8  一段二次精选作业分析结果
    Table  8.  Analysis results of secondary cleaning operation in Section one
    采样点第一次指标分析/%第二次指标分析/%第三次指标分析/%
    NiCuMgONiCuMgONiCuMgO
    一段二精19.918.324.979.437.653.8410.169.663.39
    一段二精28.235.258.599.956.464.8710.288.243.7
    一段二精37.592.779.369.535.156.4511.036.924.03
    一段二精46.071.7212.38.624.147.9411.236.194.27
    一段二精54.751.2913.425.92.299.919.212.836.52
    一段二精63.881.0613.544.321.8415.97.6427.3
    一段二精73.61.0614.192.291.320.225.411.349.4
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    以上数据和分析表明一段二次精选流程长、浮选时间长,导致高精氧化镁严重超标。

    针对尾矿金属含量高,金属回收率低的问题,对二段精选作业进行局部流程考察。二段精选为三次精选作业,其中二段二次精选作业配备5台浮选机,二段三次浮选机配备3台浮选机,二段二次精选的泡沫通过吸浆管自吸给入二段三次精选第一台浮选机。对二段二次精选和三次精选进行流程考察分析,取样工作进行三天,取样三次,化验结果见表9

    表  9  二段精选作业分析结果
    Table  9.  Analysis results of second stage cleaning operation
    采样点第一次指标分析/%第二次指标分析/%第三次指标分析/%
    NiCuNiCuNiCu
    二段二精14.332.622.261.527.473.11
    二段二精23.111.982.041.394.351.76
    二段二精32.751.82.141.453.321.2
    二段二精42.951.851.711.252.450.97
    二段二精53.172.021.671.252.450.93
    二段三精12.721.684.82.56.122.46
    二段三精22.391.552.981.724.591.75
    二段三精31.81.342.21.453.761.4
    低精6.83.793.472.055.21.42
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    表9可知,除了第二次采样低精镍品位较低,其他两次镍品位都大于5.2%,第一次低精镍品位达到了6.85%。经过操作控制,二段二次产出精矿已可以满足冶炼需求,三次精选作业虽然提高了精矿品位,但导致更多金属进入中矿循环,不利于提高回收率。在生产过程中由于二段二次精选的泡沫产量较大,导致二段三次精选吸浆式浮选机吸浆能力不足,造成二段二次精选作业长期冒矿。以上问题导致浮选流程不稳定、较多金属进入中矿循环,是尾矿中金属损失大、金属回收率偏低的主要原因。

    根据原矿性质可知,原矿中氧化镁含量较高。对一段二次精选作业进行分析可知,一段二次精选流程较长,浮选时间较长,导致高精氧化镁居高不下。对二段精选作业分析可知,二段采用两次精选便可得到满足冶炼要求的低品位精矿,三次精选加长了浮选流程,导致更多金属进入中矿循环,且三次精选吸浆式浮选机吸浆能力不足,导致浮选系统不稳定,不利于提高回收率。

    根据表89数据所得分析结果,提出了以下技术改造方案:①将一段二次精选由7台浮选机配置改为4台浮选机配置,后3台作为精扫选,精扫选精矿返回一段二次精选,精扫选尾矿返回一段一次精选,缩短浮选流程和浮选时间,降低高精氧化镁含量;②将二段二次精选和二段三次精选合并,拆除二段三次精选吸浆管,将二段二次作业浮选机增加至8台,使二段精选作业由三次精选改为两次精选,减少进入中矿的金属,提高回收率。技术改造后的工艺流程见图2. 2020年6~7月份生产指标见表10。工艺改造后部分生产指标见图3

    图  2  改造后工艺流程
    Figure  2.  Technological process after transformation
    表  10  工艺改造后生产指标
    Table  10.  Production index after process transformation
    时间高精低精尾矿回收率/%
    镍品位/%铜品位/%氧化镁/%镍品位/%铜品位/%镍品位/%铜品位/%
    六月7.997.046.574.463.060.170.2888.2879.49
    七月7.186.496.755.432.430.180.2687.0178.38
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    图  3  部分生产指标统计
    Figure  3.  Statistics of some production indexes

    图3表10可知,经过技术改造后,高精氧化镁保持在6.8%以下,尾矿中镍品位降至0.18%以下,铜品位降至0.28%以下,镍回收率提高至87%以上,铜回收率提高至79%左右,并彻底解决二段二次精选作业冒矿的问题。相比工艺改造之前,浮选系统更加稳定,生产指标有了较大幅度提高,完成了指标要求,提高了金属回收率。

    以上分析表明,工艺改造后流程的优点在于:①使浮选系统更加流畅,有利于生产指标的稳定;②降低了高精氧化镁含量,满足了冶炼需求;③提高了金属回收率,减少了尾矿中金属的损失。因此,此次工艺技术改造达到了目标要求,为选厂带来了可观的经济效益,亦可为同类型硫化铜镍矿选矿技术改造提供一定的借鉴。

    (1)采用原始工艺流程,由于原矿氧化镁含量高,一段二次精选流程长、浮选时间长,导致高精氧化镁超标;二段精选次数多,较多金属进入中矿循环;二段二次精选作业长期冒矿,系统不稳定,导致尾矿金属品位高、回收率低。

    (2)采用改造后工艺流程,对一段二次精选浮选机重新配置,缩短浮选流程,减少浮选时间,高精氧化镁含量小于6.8%;将二段二次精选与二段三次精选合并,减少二段精选次数,镍回收率提高至87%以上,铜回收率提高至79%左右。工艺改造后,浮选系统稳定,精矿品质和金属回收率都有较大提高。

    (3)未来仍要加强原矿工艺矿物学研究、新药剂研发和新工艺的探索,不断优化、提高生产指标,做到应收尽收,进一步提高选厂的经济效益和社会效益。

  • 图  1   改造前工艺流程

    Figure  1.   Technological process before transformation

    图  2   改造后工艺流程

    Figure  2.   Technological process after transformation

    图  3   部分生产指标统计

    Figure  3.   Statistics of some production indexes

    表  1   低品位矿石多组分分析结果/%

    Table  1   Multi component analysis results of low grade ore

    NiCuCoFeMnTiCrSiO2
    0.820.630.02511.290.0870.160.2234.51
    Al2O3CaOMgOCSNa2OP/
    5.235.6621.950.994.060.750.022/
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    表  2   低品位矿石镍化学物相

    Table  2   Chemical phases of nickel in low grade ores

    物相氧化镍硫化镍其他镍总镍
    含量/%0.0010.790.0340.825
    占有率/%0.1295.764.12100.00
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    表  3   低品位矿石铜化学物相

    Table  3   Chemical phases of copper in low grade ores

    物相氧化铜墨铜矿硫化铜其他铜总铜
    含量/%0.0010.0270.5930.0110.632
    占有率/%0.164.2793.831.74100.00
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    表  4   高品位矿石多组分分析结果/%

    Table  4   Multi component analysis results of high grade ore

    NiCuCoFeMnTiCrSiO2
    1.471.260.02414.230.10.130.2629.72
    Al2O3CaOMgOCSNa2OP/
    3.002.8125.780.935.480.160.047/
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    表  5   高品位矿石镍化学物相

    Table  5   Chemical phases of nickel in high grade ores

    物相氧化镍硫化镍其他镍总镍
    含量/%0.0031.460.0161.479
    占有率/%0.2098.721.08100.00
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    表  6   高品位矿石铜化学物相

    Table  6   Chemical phases of copper in high grade ores

    物相氧化铜墨铜矿硫化铜其他铜总铜
    含量/%0.0030.171.090.0021.265
    占有率/%0.2413.4486.170.16100.00
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    表  7   工艺改造前生产指标

    Table  7   Production index before process transformation

    时间高精低精尾矿回收率/%
    镍品位/%铜品位/%氧化镁/%镍品位/%铜品位/%镍品位/%铜品位/%
    二月7.115.787.643.922.330.210.3384.4372.12
    三月6.564.999.934.323.280.190.2885.775.3
    四月6.355.499.34.182.060.190.2586.1179.18
    五月7.666.097.75.212.170.20.3483.8368.55
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    表  8   一段二次精选作业分析结果

    Table  8   Analysis results of secondary cleaning operation in Section one

    采样点第一次指标分析/%第二次指标分析/%第三次指标分析/%
    NiCuMgONiCuMgONiCuMgO
    一段二精19.918.324.979.437.653.8410.169.663.39
    一段二精28.235.258.599.956.464.8710.288.243.7
    一段二精37.592.779.369.535.156.4511.036.924.03
    一段二精46.071.7212.38.624.147.9411.236.194.27
    一段二精54.751.2913.425.92.299.919.212.836.52
    一段二精63.881.0613.544.321.8415.97.6427.3
    一段二精73.61.0614.192.291.320.225.411.349.4
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    表  9   二段精选作业分析结果

    Table  9   Analysis results of second stage cleaning operation

    采样点第一次指标分析/%第二次指标分析/%第三次指标分析/%
    NiCuNiCuNiCu
    二段二精14.332.622.261.527.473.11
    二段二精23.111.982.041.394.351.76
    二段二精32.751.82.141.453.321.2
    二段二精42.951.851.711.252.450.97
    二段二精53.172.021.671.252.450.93
    二段三精12.721.684.82.56.122.46
    二段三精22.391.552.981.724.591.75
    二段三精31.81.342.21.453.761.4
    低精6.83.793.472.055.21.42
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    表  10   工艺改造后生产指标

    Table  10   Production index after process transformation

    时间高精低精尾矿回收率/%
    镍品位/%铜品位/%氧化镁/%镍品位/%铜品位/%镍品位/%铜品位/%
    六月7.997.046.574.463.060.170.2888.2879.49
    七月7.186.496.755.432.430.180.2687.0178.38
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图(3)  /  表(10)
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出版历程
  • 收稿日期:  2020-12-31
  • 网络出版日期:  2022-03-03
  • 刊出日期:  2022-02-15

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